Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes d'Enginyeria
ThermoKing
Cremades Oliver, Lázaro Vicente
2009-03
Este proyecto se basa en la implantación de un sistema de control para disminuir, y a largo plazo, eliminar, las incidencias por falta de piezas (llamadas Short Shipment) necesarias al montaje de los grupos frigoríficos ThermoKing durante la fabricación de esas maquinas. Muchas reclamaciones y muchas quejas de clientes llegan cada día y quedan sin respuesta o toman tiempo para ser tratada. Así, el departamento calidad de la empresa recibe más de 50 reclamaciones de falta de piezas por mes. La investigación de las causas de esta falta, el tratamiento de estas quejas y el envío de las piezas faltantes cuestan mucho en tiempo y en dinero para ThermoKing. El objetivo de este proyecto es disminuir esos malgastos de recursos y de dinero eliminando esas faltas de piezas. Eso permitirá ahorrar sobre los costes (un grupo sin falta de piezas cuesta menos a la fabrica porque no hay piezas de recambio a enviar de nuevo); sobre los plazos (un grupo sin falta de pieza no genera una reclamación y así permite a un empleado de no perder tiempo a tratar esta queja y dedicar este tiempo a su trabajo); sobre la calidad (un grupo sin falta de piezas tiene un mejor funcionamiento a largo plazo y causa menos problemas al utilizador, así permite de dar un buen imagen del producto y de la empresa). Con este fin; en un primer tiempo, se trataba de entender el sistema de producción así que los sistemas de control ya presente y ver así donde pueden crearse esas faltas de piezas. En un segundo lugar, se ha tenido que crear herramientas de seguimiento de esos defectos así que poner en marcha acciones concretas y determinadas para eliminar esas faltas y asegurar que no se reproducen nunca más. Por eso, se utilizo varias herramientas de Calidad tal que el Lean Manufacturing, los Six Sigma, Kaizen y los PoKa YoKé. Pero se utilizo también herramientas creados por los ingenieros y becarios del departamento Calidad. Los resultados obtenidos son: una reducción del 80% de esas faltas de piezas (a la fecha de fin del periodo de practica – septiembre 2008) y la puesta en marcha de un sistema de control efectivo y que permite seguir esta disminución hasta el 95% (a la fecha de redacción de este informe – Febrero 2009). Las conclusiones de este proyecto son: el éxito del sistema puesto en macha que ha permitido alcanzar los objetivos fijados por la empresa. Pero fue también una formación importante por el estudiante que ha realizado este proyecto en el seno del departamento Calidad de la empresa.
Master thesis (pre-Bologna period)
Spanish
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Direcció d'operacions::Anàlisi de processos de negoci i de fabricació; Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Gestió de la qualitat; Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Gestió del coneixement::Sistemes d'informació; Production management -- Quality control; Quality control -- Statistical methods; Inventory control -- Data processing; Producció -- Direcció i administració -- Control de qualitat; Control de qualitat -- Mètodes estadístics; Gestió d'estocs -- Automatització
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Open Access
Treballs acadèmics [82541]