<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-13T01:06:45Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:www.recercat.cat:2099.1/19120" metadataPrefix="didl">https://recercat.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:recercat.cat:2099.1/19120</identifier><datestamp>2025-07-22T17:59:12Z</datestamp><setSpec>com_2072_1033</setSpec><setSpec>col_2072_452951</setSpec></header><metadata><d:DIDL xmlns:d="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/did/didl.xsd">
   <d:Item id="hdl_2099.1_19120">
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <dii:Identifier xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/dii/dii.xsd">urn:hdl:2099.1/19120</dii:Identifier>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
               <dc:title>Disseny i Implementació d'un sistema automatitzat d'enganxat de targetes</dc:title>
               <dc:creator>Gallego Lleixà, Jaume</dc:creator>
               <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Processos de fabricació mecànica</dc:subject>
               <dc:subject>Factory system</dc:subject>
               <dc:subject>PLC</dc:subject>
               <dc:subject>Pneumàtica</dc:subject>
               <dc:subject>Hotmelt</dc:subject>
               <dc:subject>Servomotor</dc:subject>
               <dc:subject>Ladder</dc:subject>
               <dc:subject>Fabricació</dc:subject>
               <dc:description>El projecte consisteix en dissenyar i implementar un sistema automàtic per a&#xd;
optimitzar un procés d’enganxat de diferents tipus de targetes amb un punt de cola&#xd;
sobre paper en diversos formats.&#xd;
La solució s’ha desenvolupat en el marc industrial proposat per l’empresa NTI&#xd;
Figueras S.L. atès que estava perdent comandes davant de la seva competència. El&#xd;
sistema anterior no oferia competitivitat al mercat i es va proposar implementar un&#xd;
nou sistema. El sistema implementat és el resultat de la millora en prestacions i&#xd;
possibilitats d’un prototip inicial on només s’enganxaven les targetes mitjançant un&#xd;
punt de cola en un paper de mides variables.&#xd;
S’ha dissenyat un sistema que a través d’una cinta de desplaçament accionada per&#xd;
un servomotor, transporta els papers per els diferents mòduls de la màquina, on es&#xd;
van aplicant diferents operacions.&#xd;
Sobre d’aquesta cinta, s’aplica un punt de cola amb un capçal aplicador de punt de&#xd;
Hotmelt. Mitjançant tres rails que permeten processar targetes de 0.76mm de gruix,&#xd;
targetes de 0.50mm de gruix i targetes clauer.&#xd;
Una vegada s’ha processat la targeta, surt de la cinta de desplaçament i entra en un&#xd;
mòdul que té la funció de doblegar el paper per un punt i dipositar-ho a la cinta de&#xd;
sortida apilat per a la recollida de l’operari.&#xd;
Una de les millores realitzades, és la implementació d’un sistema comparador de&#xd;
codis de barres que associa la targeta amb el seu paper corresponent en cas de que&#xd;
estiguin personalitzades.&#xd;
S’ha dissenyat i implementat un panell de comandaments amb una pantalla des de&#xd;
on es poden modificar tots els paràmetres i configuracions de la màquina&#xd;
Tots els elements elèctrics de la màquina, així com el servomotor, els motors a&#xd;
través de variadors de freqüència, les electrovàlvules dels pistons pneumàtics i tots&#xd;
els sensors, estan connectats a un PLC que mitjançant les seves entrades i sortides&#xd;
digitals controla tot el sistema. La programació de la màquina s’ha realitzat amb el&#xd;
programa RSLogix5000 amb llenguatge de contactes Ladder.&#xd;
S’han realitzat els estudis i les implementacions apropiades al sistema per a poder&#xd;
complir la normativa de seguretat.&#xd;
El bon funcionament de la màquina ha suposat que les inversions s’hagin&#xd;
amortitzat ràpidament i l’empresa sol·licitant del sistema pugui entrar ara mateix&#xd;
en comandes on abans no tenia prou competitivitat.</dc:description>
               <dc:date>2013</dc:date>
               <dc:type>Bachelor thesis</dc:type>
               <dc:rights>Open Access</dc:rights>
               <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
            </oai_dc:dc>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
   </d:Item>
</d:DIDL></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>